當(dāng)前位置:
首頁 »
行業知識 »
粉碎機(jī)除塵係統的改(gǎi)進
粉碎機除塵係統的改進
發布日期:2020-10-10
我(wǒ)公司焦化廠58-型焦爐年產焦炭60萬t.年輸煤量約80萬t。各轉運站、粉碎(suì)機產生大量粉塵,工作環境惡劣,因此,在粉碎(suì)機崗位(wèi)安裝了反吹布袋除塵器。
1、存(cún)在的問題
除塵器(qì)對(duì)粉塵的控製起到了積極(jí)作用,但經過多年的運行,仍存在以下問題:
1)集塵罩在除塵風管附(fù)近為負壓,能夠達(dá)到滿意的收集效(xiào)果.但遠離除(chú)塵風管處(chù)效果不佳。
2)在粉碎機高速錘頭的旋轉作用下,整個腔體為正壓,並影響到除塵罩壓力。
3)除塵罩(zhào)內(nèi)靠近風管的位置(zhì),負壓較大,除塵灰中大於100um的塵量占總塵量的35%。
2、除塵係統的(de)改造
考慮對除塵風機進行改造,但該方法需要更(gèng)換(huàn)除塵器電機,改造吸風管道(dào),投資較大。改造風機後,因風量、風壓增大,運行能耗(hào)高,增大(dà)了運行費用,該方案不可取。
為此,我們采取(qǔ)減低、平衡除塵罩內壓力的方式。在兩台粉碎機的(de)進料連接部位兩(liǎng)側增加(jiā)了兩條(tiáo)風管,使高速旋(xuán)轉的錘頭產生的氣流在兩台(tái)粉碎機(一開一備)內形成循環風,大大降低了(le)粉碎機腔體內(nèi)壓力,從而(ér)降(jiàng)低了除塵罩內(nèi)壓力。通過提升(shēng)吸塵管、增高除塵風罩,使除塵風罩內壓力相對平衡。
3、改(gǎi)造效果與建議
改造後,除塵罩內部形成負壓,整個除塵罩內壓(yā)力均(jun1)衡。減少了吸塵管道、除塵布袋因煤塵顆粒偏大所造成的堵塞現象,降低了工人疏通吸塵管的工作量。減少了除塵罩周圍煤塵的逸散,使粉塵濃度達到(dào)了塵毒標(biāo)準(zhǔn)。
改造後,處(chù)理風量為7
977m3/h,過濾風速為1.1m3/min·m2,略高於最佳(jiā)過濾風(fēng)速0.6-0.9m3/min.m2。建議改變閥門開度(dù),調節管道阻力以降低風量,從而提高除塵效率。現除塵器(qì)漏風率偏大,需對除塵(chén)器(qì)設備、管道等(děng)處進行檢漏,加以密封。
上一篇:
如何提高木渣顆粒機的生產效率
上一篇:
如何刃磨鍘草機的刀(dāo)片(piàn)